在"经营油田"上着力
这是一组沉甸甸的数字:在总体进入含水高、采出程度高、采油速度高的情况下,资源替换率连续10年大于1,原油生产连续5年箭头向上,油田递减连续6年放缓;平均抽油机井系统效率从19.7%提高到27.2%,生产用电量降幅达到43%;每年仅集输系统运行费用减少1.5亿元。
这是华北油田"从发现、开发、管理油田向经营油田延伸"的生动写照。采访中,油田公司有关领导坦言,同样找到一吨油和产出一吨油,现在付出代价要比过去大得多,成本高出多少倍。如果不在经营油田上有所作为,来之不易的经济效益将在粗放管理中消失殆尽,必须在"经营油田"上大做文章。
年初以来,华北油田实施勘探开发评价一体化,把握整体系统与精细量化两个关键,聚焦 "三凹一区两领域"进行精细勘探,用最少投入拿到更多储量,油藏研究、圈闭落实、井位标定、钻探试油等环节环环紧扣,精雕细刻,力求不多做1公里无效地震侧线,不多打1米无效进尺,不多下1米无效套管,多拿经济储量,油气勘探取得可喜进展。
今年3月,虎16x井试油见到良好油气显示,揭示饶阳凹陷南部潜山油气藏良好的勘探前景。孙虎潜山构造带位于饶阳凹陷南端,1976年勘探以来一直未取得重大突破。科研人员以老井资料为线索,深化地质综合研究,在潜山及第三系发现一批有利目标。此前虎8井、虎19井试油分获高产工业油流,标志着在饶阳凹陷老区新带、新领域取得又一次潜山勘探突破。
开发系统把选择最佳开采方式、提高采收率作为转变发展方式的主攻方向,如已开发20多年的冀中南部荆丘油田,由于采收率提高4个百分点,等于两年内增加30万吨可采储量,进而实现了高效开发。采油一厂鄚州油田开展精细油藏描述,自然递减由原来13.7%下降到-5.0%,综合递减由6.2%下降到措施后的-5%,油田平均单井日产油量由2.8吨上升到7.7吨,大大提高了采收率。
华北油田把每个生产环节、每个工作层面、每道工作程序都涵盖在科学管理系统的有效控制之下,使管理尽可能细化、量化,进而落实到每个生产要素的具体环节中,使经营油田的任何一个环节和要素上的效益、效率潜能得到最大限度的释放。